高比例外粉条件下的生产实践
摘 要 为应对原料条件的变化,宣钢在烧结生产中不断增加外粉比例,降低精粉率,摸索总结多种外粉烧结的参数控制,保证主要技术指标稳定,满足了高炉的生产需要。
关键词 外粉;配矿;烧结生产
1 概述
近年,随着钢铁行业经营形势的变化,各钢铁企业积极寻求微利空间。宣钢在烧结生产中,减少精粉进厂量,增加低价外粉配比、最大限度利用库存原料资源进行生产,降低烧结成本,入烧外粉配比由25%逐步提高到45%。烧结外粉提高后,明显出现烧结透气性提高,烧结高温时间短,烧结矿强度下降,小粒级增多,烧结矿质量指标下降等情况;为了适应烧结原料条件的变化,稳定生产,保证技术经济指标,宣钢炼铁厂在生产中采取一系列措施,保障烧结矿质量指标的稳定。
2 原因分析
外粉比例增至45%以后,烧结矿强度明显降低,小粒级增多。主要原因:
1)由于入烧原料化学成分不稳定,导致操作不稳,调整频繁;
2)由于外粉增加,烧结透气性好,烧结高温保持时间短;
3)外粉比例增大的同时,其入烧品种、结构的不合理性愈加明显。从物理性能看,所使用的外粉混合料的粒度组成中10mm以上大颗粒较多,不适合高比例外粉烧结;从化学性质看,烧结性能好的外粉品种少,所用外粉大多液相流动性差,不利于烧结过程中的固相粘结;
4)碱度对烧结矿强度影响很大,碱度降低后,不利于强度和还原性均最好的铁酸钙粘结相生成。
3 采取措施
3.1 提高铁混料质量,严格端部料使用制度
加强料场设备维护,减少设备故障率;严格工艺操作,加强细节管理;摸索料场配料圆盘合适的出料口大小,使自动控制效果达到最佳;增加料堆的实际堆料层数,将原料质量波动减少到最小;保证每堆结构稳定,减少变料次数;采用变起点定终点堆料方式,减少端部料量;使用铁混料时采用全断面切取,严格端部料使用制度。通过加强入烧原料管理,铁混料品位标准偏差、SiO2标准偏差
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