内回流混合液溶解氧对工艺脱氮影响及其工程控制措施
杨 敏 孙永利 郑兴灿 范 波 王雅雄 陈 轶 游 佳
)(中国市政工程华北设计研究总院有限公司,天津 300074
摘要 针对高排放标准城镇污水处理厂运行中普遍存在内回流混合液携带溶解氧进入缺氧池
导致工艺脱氮效能下降的实际问题,以太湖流域某市典型高排放标准城镇污水处理厂为例进行了分析,结果表明:太湖流域典型高排放标准城镇污水处理厂混合液内回流点溶解氧浓度较高,平均值为//可导致工艺系统脱氮量平均下降2内回流混合液溶解氧对工艺系统脱氮效能.22mL,.41mL,3gg
——基于消氧池的强化脱氮方法,的不利影响显著。另外,提出了相应的工程控制措施—并提出消氧池的设计水力停留时间为0.5~1h。
关键词 内回流混合液 溶解氧 强化脱氮 消氧池 工艺设计参数
DOI:10.13789/j.cnki.wwe1964.2015.0323
城镇污水处理厂运行 在传统工程设计方法下,
中普遍存在内回流混合液携带较高浓度溶解氧进入缺氧池会导致工艺脱氮效能下降的实际问题,对低碳氮比进水水质下高排放标准污水处理厂的稳定达标与节能降耗影响显著。目前国内关于内回流混合
1,2]
,也液溶解氧对工艺脱氮效能影响的研究较少[
表1 回流混合液DO浓度调研结果
3/污水处理厂设计规模/万md
工艺类型
2/改良AO//内回流点DOmLg
4.62.452.282.654.632.362.83.97
QT厂QS厂一期QS厂二期JB厂一期JB厂二期JB厂三期CB厂二期CB厂三期
1.5.52.5201010155
常规AO2/常规AO改良AO2/改良AO改良AO2/常规AO常规AO
2/2/2/
2/
未提出具有可操作性的内回流混合液溶解氧控制措施。因此,本文以太湖流域某市典型高排放标准城镇污水处理厂为例,以对内回流混合液溶解氧浓度的现场调研为基础,分析其对工艺脱氮效能的不利影响,并针对内回流混合液溶解氧问题研究提出了基于消氧池的工程控制措施及其工艺设计参数,以期为高排放标准污水处理厂的强化脱氮提供新思路。
1 内回流混合液溶解氧浓度调研及对工艺脱氮影
响分析
.1 内回流混合液溶解氧浓度调研1
太湖流域所属污水处理厂大多执行《城镇污水(一级A处理厂污染物排放标准》B18918-2002)G 标准,因此,以太湖流域某市为例,对其所属4座典型高排放标准城镇污水处理厂的内回流混合液溶解氧浓度进行了现场调研,结果见表1。
由表1可见,太湖流域某市城镇污水处理厂混最小值、最大值和平均合液内回流点DO浓度较高,
///值分别为2而.28mL、4.63mL和3.22mL,ggg目前在高排放标准污水处理厂工程设计和运行控制中,为减小内回流混合液DO对工艺脱氮的不利影响,同时考虑到防止二沉池底污泥因厌氧而上浮,通/常采取将好氧池末段的DO控制在2mL的强化g脱氮措施,但实际运行中由于受到进水水质波动以及鼓风曝气系统设计和运行控制方法的影响,好氧/池末段的D由于O浓度很难控制在2mL左右,g通常混合液内回流点设置在好氧池末端,因此,现状大多高排放标准污水处理厂混合液内回流点的DO/浓度均高于2mL。g
1.2 内回流混合液溶解氧对工艺脱氮影响分析
一般来说,内回流混合液携带DO进入缺氧池,会迅速消耗部分进水碳源或外加碳源,影响缺氧池的反硝化效果和工艺系统的脱氮效能,进而影响高排放标准污水处理厂的稳定达标和节能降耗。根据
3]
以及物料平衡反硝化理论[O和COD的相关性、D
-
原理(在不考虑生物同化作用下,去除1gNO3-N
)。国家水体污染控制与治理重大科技专项(012ZX07310120-
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,需消耗碳源2在一定的内回流比r和内.86gCOD)回流混合液D内回流混合液溶解氧对进O浓度下,/进水碳源或外加碳源的消耗量为r×DO mLCOD,g//而导致工艺系统脱氮能力下降r×DO2.86mL。g可见,内回流混合液溶解氧浓度和内回流比均是影响工艺脱氮的重要因素,两者共同决定内回流混合液溶解氧对工艺脱氮的影响程度。因此,基于上述结合工艺运行控内回流混合液DO浓度调研结果,制参数,对太湖流域某市典型城镇污水处理厂内回流混合液DO对工艺系统脱氮效能的不利影响进行了具体分析,结果见表2。
表2 内回流混合液DO对工艺脱氮影响
污水处理厂QT厂QS厂一期QS厂二期JB厂一期JB厂二期JB厂三期CB厂二期CB
厂三期
内回流点
//OmLDg4.6 .452 .282 .652 .634 .362 .82 .973
内回流比
/%r150 200 200 100 100 100 100 100
碳源消耗脱氮量下
///mLmLCOD降量/gg
6.9 4.9 4.56 2.65 4.63 2.36 2.8 3.97
2.411.711.590.931.620.830.981.39
图1 基于消氧池的强化脱氮方法工艺流程
泥自身的耗氧能力对好氧池出水混合液进行消氧,/并将混合液内回将DO尽量控制在0mL左右,g流点设置在消氧池末端,达到消除内回流混合液二是运行中O对工艺脱氮产生不利影响的目的;D
/好氧池的D有利于降低O可控制在1mL左右,g后续消氧池的消氧负荷和设计水力停留时间;三是在消氧池之后设置设计水力停留时间为0.5~1h
/的后好氧池,运行中将其DO控制在2mL左右,g在防止二沉池底部污泥因厌氧而上浮和确保出水中含有一定浓度D还可进一步进行有机物O的同时,生物氧化反应、硝化反应和好氧吸磷反应。.2 消氧池设计水力停留时间研究2
为有效指导高排放标准污水处理厂消氧池的工程设计和运行管理,必须对消氧池的设计水力停留时间进行研究,结合消氧池的工作原理,由于好氧池出水混合液的耗氧速率是分析消氧池设计水力停留时间的基础,并且污水处理厂工艺设计是以冬季最低温度为最不利设计条件,因此,以JB污水处理厂一期和三期好氧池末端的混合液为研究对象,通过小试对其冬季下的耗氧速率分别进行了研究,结果见图2和图3。
内回流混合液DO对工艺系统脱 由表2可见,
氮效能的影响有差异,各厂工艺系统脱氮量下降量/的最小值、最大值和平均值分别为0.83mL、2.41g//而目前高排放标准污水处理mL和1.43mL,gg
厂运行中为强化脱氮而投加外碳源实现的TN去除/两者基本相当,说明在现行工程增量为1~3mL,g设计和运行管理方法下高排放标准污水处理厂运行中内回流混合液DO对工艺系统脱氮效能影响显著,应针对内回流混合液DO问题采取相应的工程控制措施。
O问题的工程控制措施及
2 基于内回流混合液D
其工艺设计参数研究
.1 基于内回流混合液D
O问题的工程控制措施2
针对目前高排放标准污水处理厂运行中内回流混合液DO对工艺系统脱氮效能产生显著不利影响
的问题,基于强化脱氮和节能降耗,提出了相应的工
4]
,——基于消氧池的强化脱氮方法[其程控制措施—
图2 JB污水处理厂一期好氧池末端混合液耗氧速率
工艺流程见图1。
该基于消氧池的强化脱氮方法的主要特点有以下3点:一是在传统好氧池之后设置消氧池,利用污
图3 JB污水处理厂三期好氧池末端混合液耗氧速率
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由图2和图3可见,冬季JB污水处理厂一期和三期好氧池末端混合液均具有一定的耗氧能力,在/0min内的耗氧能力分别为2.2mL和2.63g/结合污泥浓度,折算冬季JB污水处理厂一期mL,g
和三期好氧池末端混合液的耗氧速率分别为1.83//··((,和2平均.75mDOmDOSSh)SSh)VVgggg
/·)(。耗氧速率为2.29mDOSShVgg
为分析消氧池的实际水力停留时间,对相关参数设定如下:①消氧池进水混合液和出水混合液//O浓度分别为1mL和0mL;D②一般冬季城gg
镇污水处理厂污泥浓度较高,消氧池MLSS设为//污泥活性MLVSSMLSS设为50%;4gL,③消氧池的耗氧速率以J三期好氧池末端B污水处理厂http:///
一、/·(计。混合液的平均耗氧速率2.29mDOSSh)Vgg基于上述设定,对消氧池所需的实际水力停留时间进行了分析,结果见表3。
表3 消氧池实际水力停留时间
/ML耗氧速率实际HRDO降低量MLSSMLVSSSST
//%//·(//LhOSShVmL/mDgggg
1
4
05
2.29
0.2
下,消氧池的设计水力停留时间为1h。因此,对于我国大多高排放标准城镇污水处理厂来说,为消除内回流混合液DO对工艺系统脱氮效能的不利影其具响,消氧池的设计水力停留时间应为0.5~1h,体设计水力停留时间应根据工艺系统的最大设计内、外回流比之和进行确定。
3 结论与建议
()太湖流域某市典型高排放标准城镇污水处理1厂生产运行中混合液内回流点D最小O浓度较高,//值、最大值和平均值分别为2.28mL、4.63mL和gg/3.22mL。g()现行工程设计和运行管理方法下,高排放标2准污水处理厂运行中内回流混合液DO对工艺系统脱氮效能的不利影响显著,太湖流域典型高排放标准城镇污水处理厂内回流混合液DO导致工艺系统/脱氮量平均下降2.41mL。g
()在传统好氧池之后设置设计水力停留时间3为0利用污泥自身的耗氧能力消.5~1h的消氧池,除溶解氧,可有效解决现行高排放标准污水处理厂运行中内回流混合液DO导致工艺系统脱氮效能下降的问题,达到强化脱氮和节能降耗的目的。()建议工程设计人员在设计消氧池时,应根据4
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